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LaserGRBL 中的恒定重置 #688

推推 grbl 1年前 (2023-01-27) 100次浏览
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metalman1004 开启了这个问题 2019 年 6 月 23 日 · 10 条评论
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LaserGRBL 中的恒定重置#688

metalman1004 开启了这个问题 2019 年 6 月 23 日 · 10 条评论

注释

LaserGRBL 中的恒定重置 #688
金属人1004 评论了 2019 年 6 月 23 日  

我一直在尝试将 LaserGRBL 与我的新 5500mw 激光器一起使用,但它一直给我带来困难。在它放弃并给出 UnexpectedReset 错误之前,它可以通过雕刻获得 15 秒到 45 秒的任何时间。这只是没有填充的矢量雕刻。我一应用填充,系统立即出现意外重置错误。下面我将展示最后出现的错误之一、我使用的硬件类型和软件。
我也在我的控制板上运行1.1固件,实际上,我的控制板是V2.5.02。
我对这一切都很陌生,但我正在取得进步。请注意,当我从 500mw 激光器升级到 5500mw 激光器时,我开始遇到问题。
LaserGRBL 中的恒定重置 #688
LaserGRBL 中的恒定重置 #688

LaserGRBL 中的恒定重置 #688
LaserGRBL 中的恒定重置 #688
LaserGRBL 中的恒定重置 #688

LaserGRBL 中的恒定重置 #688
作者
金属人1004 评论了 2019 年 6 月 24 日  

从那以后,我将我的电源升级到 6A,希望它能有所帮助。它仍然存在矢量化和线到线跟踪的问题。不过,它似乎可以很好地处理抖动。我更愿意使用矢量化。不知道是控制板处理能力的问题还是什么。

编辑:没关系。它完成了抖动工作并进行了意想不到的重置。这真难倒我。

编辑 编辑:我也收到了 >:error:7。偶尔我会得到一个“StopResponding”

LaserGRBL 中的恒定重置 #688
所有者
阿尔基皮塔 评论了 2019 年 6 月 24 日  

LaserGRBL 中的恒定重置 #688
作者
金属人1004 评论了 2019 年 6 月 24 日  

我通常会插上我的电脑,但现在我正在考虑它,过去 2 天我一直在使用电池电源。当我切换激光时,我也开始使用新的 USB 数据线。我明天会尝试这些解决方案并回复!

LaserGRBL 中的恒定重置 #688
作者
金属人1004 评论了 2019 年 6 月 26 日  

好吧,我尝试了一条新的 USB 电缆并插入我的笔记本电脑以获得良好的接地,但它仍然失败。该程序甚至不会尝试填充。它马上掉下来。所以没有填充。非常令人沮丧。
编辑:我什至尝试放慢线程和一切,但它仍然失败。我难住了

LaserGRBL 中的恒定重置 #688
所有者
  • 你的 100 美元、101 美元、102 美元有多高?
  • 你能发布你的grbl配置吗?
  • 如果您发送 $C(在检查模式下输入 grbl,因此没有电机运动,也没有激光动作,仅流式传输)然后您发送作业,行为是什么?
LaserGRBL 中的恒定重置 #688

这是 100/101/102
$100 | X轴行程分辨率| 80.000 | 步/毫米
$101 | Y轴行程分辨率 | 80.000 | 步/毫米
$102 | Z轴行程分辨率 | 80.000 | 步长/毫米

这是完整的配置
$0 | 步进脉冲时间 | 10 | 微秒
$1 | 步骤空闲延迟 | 25 | 毫秒
$2 | 步进脉冲反转 | 0 | 面膜
$3 | 步进方向反转 | 5 | 面膜
$4 | 反转步使能引脚 | 0 | 布尔值
$5 | 反转限位销 | 0 | 布尔值
$6 | 反转探针 | 0 | 布尔值
$10 | 状态报告选项 | 1 | 面膜
$11 | 结偏差 | 0.010 | 毫米
$12 | 电弧公差 | 0.000 | 毫米
$13 | 以英寸为单位报告 | 0 | 布尔值
$20 | 软限制使能 | 0 | 布尔值
$21 | 硬限制启用 | 0 | 布尔值
$22 | 归位周期使能 | 0 | 布尔值
$23 | 归位方向反转 | 0 | 面具
24 美元 | 归位定位进给率 | 25.000 | 毫米/分钟
$25 | 归位搜索搜索率 | 500.000 | 毫米/分钟
$26 | 归位开关去抖延迟 | 250 | 毫秒
$27 | 归位开关拉断距离 | 1.000 | 毫米
$30 | 最高主轴转速 | 255 | 每转
价 $31 | 最低主轴转速 | 0 | 每转
价 $32 | 激光模式使能 | 1 | 布尔值
$100 | X轴行程分辨率| 80.000 | 步/毫米
$101 | Y轴行程分辨率 | 80.000 | 步/毫米
$102 | Z轴行程分辨率| 80.000 | 步/毫米
$110 | X轴最大速率| 5000.000 | 毫米/分钟
$111 | Y轴最大速率| 5000.000 | 毫米/分钟
$112 | Z轴最大速率 | 4000.000 | 毫米/分钟
$120 | X轴加速度 | 80.000 | 毫米/秒^2
121 美元 | Y轴加速度| 80.000 | 毫米/秒^2
$122 | Z轴加速度 | 80.000 | 毫米/秒 ^2
130 美元 | X轴最大行程 | 200.000 | 毫米
$131 | Y轴最大行程| 200.000 | 毫米
$132 | Z轴最大行程| 200.000 | 毫米

我目前在国外,所以我无法尝试检查模式测试。我周日一回来就试试。

LaserGRBL 中的恒定重置 #688
所有者

Grbl conf 没问题。

在我看来是电噪声:在 $C 模式下测试它或分离 arduino(放置 USB 电缆的蓝色板)并单独测试,最好在不同的 PC 上测试。如果你仍然有问题,你的 arduino 失败了,在这种情况下,尝试再次刷新 grbl 固件,但我很确定你必须购买一个新的。

如果 $C 和/或分离时没有通信问题,您应该处理硬件接地/屏蔽电缆,将电机电缆与电源电缆绝缘,添加一些电容器等。

LaserGRBL 中的恒定重置 #688
作者
金属人1004 评论了 2019 年 7 月 1 日  

我尝试了测试模式,在测试模式下,程序运行良好。没有错误。

我试着在激光断开的情况下运行程序,g 代码再次运行良好。我想也许我的驱动板有问题。我尝试了一个完全不同的控制板。加载了 Grbl 固件。并运行一个带有填充的矢量 g 代码,它运行得很好。并毫无错误地运行了整个 g 代码。

我遇到的唯一问题是缩放比例错误。它应该是 70 毫米乘 12 毫米,但它跑得更大了。我需要弄清楚如何修复缩放比例。

我认为你是对的,因为我的 Arduino 有问题。我要给公司发信息,让他们再给我寄一份。明天我将进行更多的燃烧测试。

LaserGRBL 中的恒定重置 #688
所有者

$100、101、102 配置直接影响缩放的步进器分辨率。做一些比例以找到确切的值或使用 stuard excel 文件(在已关闭的问题中进行搜索)

LaserGRBL 中的恒定重置 #688
斯图尔特B4 评论了 2019 年 7 月 1 日  

嗨 Metalman1004。
查看下面线程中的第 8 条评论,它将向您展示如何使用电子表格来校准您的电机。
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