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@kd8wdave: 感谢举报。我发现越来越多的 LinuxCNC 用户最近开始转向 Grbl,这很有趣。(尤其是退休工程师!:)) 所以,你遇到的问题很不寻常。内部轴管理相当简单和强大。没有什么我能立即想到的会导致这个特定的轴混淆问题。我知道某些 GUI 在将 g 代码发送到 Grbl 之前会对 g 代码进行一些“预处理”。要排除 GUI,请尝试通过串行终端程序(如 CoolTerm)直接连接到 Grbl。看看它是否在那里做同样的事情。 至于最小进给速度,Grbl有一个保守的下限1.0mm/min(在config.h中配置)。这主要是为了防止与低于 0.1 毫米/分钟的非常慢的运动的浮动精度相关的问题。过去,这会在步进计算中引起问题,但不会像您那样移动轴。 为了帮助诊断此问题,请发布您的 |
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@kd8wdave: 快速检查了一下,一切正常。方向引脚设置正确,步进脉冲引脚输出正确。尝试了从 1.0 毫米/分钟、3.0 毫米/分钟到 300 毫米/分钟的各种进给速率。没变。不确定发生了什么。 但是,一旦我有了你的设置,我应该能够对你的设置进行更接近的模拟,看看它是否是特定的设置。 |
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我会做你建议的事情。我使用 在 2015/03/29 10:21,Sonny Jeon 写道:
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谢谢 Sonny,我会在今天某个时候获取设置并将它们发送给您。 戴夫 在 2015/3/29 12:13,Sonny Jeon 写道:
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嗨 Sonny, 我将得到一个更好的程序来与之通信,(然后我可以将 干杯 我还没有安装开关。
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我的想法是“你在 eBay 上找到的双 H 桥”…… 您正在使用 100uS 步进脉冲运行吗? 如果将其降低到 50uS、25 或 evne 10uS 会怎样? |
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你好,先生; 这是我第一次玩 CNC 应用程序, 非常感谢您的关注。 戴夫 在 2015 年 3 月 29 日下午 5:18,Norwegian-Gadgetman 写道:
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嗨桑尼,我发现了问题。当我在 感谢您花时间查看,但我想我可能给您造成了 我确实注意到,根据 Fn 速度设置, 我的新主轴是直流主轴,但我还必须考虑 再次感谢 在 2015/3/29 12:13,Sonny Jeon 写道:
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@kd8wdave: 不用担心。很高兴您找到问题的根源。在我所见过的问题中,大约 90% 是由电噪声引起的。很难调试,人们经常认为这是 Grbl 的问题。所以,你并不孤单!:) |


我建造了一台“自制”数控机床。我目前正在使用命令行功能测试它的动作。当我使用 G1 命令以 F100 速度单独使用 X80 或 X-80 执行 ann ‘X move’ 时,它似乎工作得很好。我用铅笔作为纸上的标记,并用自制的安装主轴来固定我的旧 dremel(直到我购买的主轴来了)。我的 Y 轴和 Z 轴似乎也可以使用“grbl 控制器”GUI 正常工作。但是,当我用 F3 或更少执行 X 移动时,当我只给出 X 命令时,我也看到 Y 轴移动。??这搞砸了我试图将 PCB 板上的铜沿着铜板边缘剃掉的尝试。这个问题一直以来,
我的背景是一家大型钢厂的退休“工艺工程师”。我已经在多得数不过来的机器上编写过代码,目前仍在为 PIC 控制器编写我自愿提供的东西。我为我正在使用的双极电机构建了自己的 Arduino step/dir 命令到 8 步表。我的卡支持我在 ebay 上找到的双 H 桥驱动器。当 F 速度命令约为 30 mm/min 或更高时,我没有问题。任何想法将不胜感激?
干杯