评论
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有三个主要设置与丢失的步骤相关: M204 -设置默认加速度:S正常移动T灯丝仅移动(M204 S3000 T7000)im mm/sec^2还设置最小分段时间(ms)(B20000),以防止缓冲器欠载和M20最小进给率 然后,您还可以降低行程进给率和最大进给率: 它只发生在低于xyjerk的拐角处: 如果是因为挤压了太多的材料,降低e_steps_per_mm 请注意,重置时所有这些值都会丢失。 |
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我都试过了,除了m204 …我用M201加速…是不是 此外,当缓冲区欠载运行发生时会发生什么?从声音上看 我知道一个事实,这不是步进器是卡住 所以,它看起来确实像软件中的东西… -H 2011年11月21日星期一下午2:33,伯恩哈德·库比切克<
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你好, 你能把配置发给我吗? 此致, 埃里克·货车德扎姆 – —-原始消息—– 我正在尝试这个Marlin_v1分支,我的计算机似乎缺少很多步骤…有时候,它完全忘记了朝一个方向移动,或者只移动了它应该移动的一半。 我是否在我的Configuration.h中遗漏了一些应该修复此行为的重要内容,或者这是某种bug? 谢谢你的帮助! -H 直接回复此邮件或在GitHub上查看: |
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当然可以。 这是netfabb生成的每个gcode文件的头文件: g28 我现在没有带configuration. h文件,但我会发送 干杯… -H 2011年11月22日星期二凌晨2:40,ErikZalm<
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没有M200线您能测试吗? 我没有使用这些,可能会引发错误/配置问题。 您可以在配置中设置默认值。h 2011年11月22日下午7时09分,赫拉德茨写道:
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赫拉德克, 当你走错步。您是否在主机软件中看到终点挡板消息? |
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赫拉德克, 我刚刚推出了一个新版本,不太容易受到终点噪音的影响。 你能试试这个并报告结果吗? |
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我以前也跳过所有的时间,@hradec。 我的修复方法是~减少#define DEFAULT_XYJERK&#define DEFAULT_ZJERK @配置的底部。 降低最大加速度值似乎也起作用。 不确定哪个影响更大。 #定义默认最大加速度 {200两百万一百万 |
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如果必须将加速度和XY_jerk降低到这些低值,则必须检查一些事项。
如果你有一个相对正常的机器,那么2000的加速度和20的xy_jerk应该不是问题。 |
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嗨,埃里克: 我很感激你的意见!:)
跳过的步骤不是现状。 相反,当x轴或y轴高速/高频来回振荡时,它们倾向于显现在薄特征上&。 我相信这是我偶尔掉一步的时候。 我在sprinter experimental github中编写了一个暴力算法,强迫头部在方向改变时保持静止x毫秒,以减轻这种“急冲”。我很兴奋地看到有人试图把nophead的频率降低算法放在马林身上–这正是我想要的! 不过,我可能会把我的加速度回来&保持我的挺举低。 |
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如果你在高频率下错过了一个步骤,我认为这不是一个急冲速度的问题,而是你的加速度可能太高了。 |
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这仍然是一个问题吗?如果是,请重新讨论该问题。 |
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不,关门了。 我结束了w/ a挺举瓦尔~15,我确实减少了我的加速度一些,因为你的建议。 she puttin’出一些好看的打印! |
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高 它将提供 埃尔沙德 |
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我正在尝试这个Marlin_v1分支,我的计算机似乎缺少很多步骤…有时候,它完全忘记了朝一个方向移动,或者只移动了它应该移动的一半。
我是否在我的Configuration.h中遗漏了一些应该修复此行为的重要内容,或者这是某种bug?
谢谢你的帮助!
-H