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漏了很多步… #13

推推 grbl 3年前 (2023-01-24) 308次浏览

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漏了很多步…#13

赫拉德茨 打开此问题 on Nov 22, 2011 ·16条评论

评论

漏了很多步... #13

我正在尝试这个Marlin_v1分支,我的计算机似乎缺少很多步骤…有时候,它完全忘记了朝一个方向移动,或者只移动了它应该移动的一半。

我是否在我的Configuration.h中遗漏了一些应该修复此行为的重要内容,或者这是某种bug?

谢谢你的帮助!

-H

漏了很多步... #13
贡献者

有三个主要设置与丢失的步骤相关:
您可能希望将加速更改为适合您的计算机的值,可能在start.gcode中。

M204 -设置默认加速度:S正常移动T灯丝仅移动(M204 S3000 T7000)im mm/sec^2还设置最小分段时间(ms)(B20000),以防止缓冲器欠载和M20最小进给率

然后,您还可以降低行程进给率和最大进给率:
M203 -设置机器可承受的最大进给速度(M203 X200 Y200 Z300 E10000),单位为毫米/秒

它只发生在低于xyjerk的拐角处:
M205 – X=最大xy加加速度,Z=最大Z加加速度

如果是因为挤压了太多的材料,降低e_steps_per_mm
M92 E

请注意,重置时所有这些值都会丢失。

漏了很多步... #13
作者

我都试过了,除了m204 …我用M201加速…是不是
与M204不同吗

此外,当缓冲区欠载运行发生时会发生什么?从声音上看
可能是我的问题。

我知道一个事实,这不是步进器是卡住
比如塑料太多,因为当它发生时你能听到
非常典型的踏步机试图移动但无法移动的声音… 在我的
现在的情况下,步进机是移动罚款,没有奇怪的声音或任何东西,它
只是错过了一些动作…我都没发现有什么不对劲
除非我一直看着印刷。

所以,它看起来确实像软件中的东西…

-H
blog http://hradec.blogspot.com/ home http://hradec.com/

2011年11月21日星期一下午2:33,伯恩哈德·库比切克<
reply@reply.github.com

写道:

有三个主要设置与丢失的步骤相关:
你可能想把加速度改为适合你的
机器,可能在start.gcode中。

M204-设置默认加速度:S正常移动T细丝仅移动
(M204 S3000 T7000)im mm/sec^2也设置最小段时间(单位:ms)
(B20000)防止缓冲器欠载和M20最小进给速率

然后,您还可以降低行程进给率和最大进给率:
M203-设置机器可承受的最大进给速度(M203 X200 Y200
Z300 E10000)单位为毫米/秒

它只发生在低于xyjerk的拐角处:
M205-X =最大xy加加速度,Z =最大Z加加速度

如果是因为挤压了太多的材料,降低e_steps_per_mm
M92 E

请注意,重置时所有这些值都会丢失。


直接回复此邮件或在GitHub上查看:
https://github.com/ErikZalm/Marlin/issues/13#issuecomment-2822350

漏了很多步... #13
贡献者

你好,

你能把配置发给我吗?

此致,

埃里克·货车德扎姆

– —-原始消息—–
发件人:”赫拉德茨”回复邮件@reply. github. com reply@reply.github.com
收件人:”埃里克·扎姆” erik@vdzalm.eu erik@vdzalm.eu
发送日期:2011年11月21日星期一下午11:10:38
主题:[马林]错过了很多步骤… (第十三名) #13 )

我正在尝试这个Marlin_v1分支,我的计算机似乎缺少很多步骤…有时候,它完全忘记了朝一个方向移动,或者只移动了它应该移动的一半。

我是否在我的Configuration.h中遗漏了一些应该修复此行为的重要内容,或者这是某种bug?

谢谢你的帮助!

-H


直接回复此邮件或在GitHub上查看:
https://github.com/ErikZalm/Marlin/issues/13

漏了很多步... #13
作者

当然可以。

这是netfabb生成的每个gcode文件的头文件:

g28
m92 x71.28和71.60 z3236.25 e30.00
m203 x200和200 z100 e3333
m204 s1000.00 t7000.00
m205 s0.00 t0.00 b20000 x0.33 z0.01
g92 e0
m106

我现在没有带configuration. h文件,但我会发送
几个小时后就结束了。

干杯…

-H
博客。 http://hradec.blogspot.com/ 家。 http://hradec.com/

2011年11月22日星期二凌晨2:40,ErikZalm<
reply@reply.github.com

写道:

你好,

你能把配置发给我吗?

此致,

埃里克·范德扎姆

– —-原始消息—–
发件人:”赫拉德茨”回复邮件@reply. github. com reply@reply.github.com
收件人:”埃里克·扎姆” erik@vdzalm.eu erik@vdzalm.eu
发送日期:2011年11月21日星期一下午11:10:38
主题:[马林]错过了很多步骤… (第十三名) #13 )

我正在尝试Marlin_v1分支,但我的计算机似乎丢失了
台阶很多…有时候就像完全忘记要搬进去一样
方向,或者只移动它应该移动的一半。

我是否遗漏了Configuration. h中应该修复的重要内容
这种行为还是某种错误

谢谢你的帮助!

– H


直接回复此邮件或在GitHub上查看:
https://github.com/ErikZalm/Marlin/issues/13


直接回复此邮件或在GitHub上查看:
https://github.com/ErikZalm/Marlin/issues/13#issuecomment-2832855

漏了很多步... #13
贡献者

没有M200线您能测试吗?

我没有使用这些,可能会引发错误/配置问题。

您可以在配置中设置默认值。h

2011年11月22日下午7时09分,赫拉德茨写道:

当然可以。

这是netfabb生成的每个gcode文件的头文件:

二十八国集团
M92口径X71.28毫米Y71.60毫米Z3236.25毫米E30.00毫米
M203 X 200 Y 200 Z100电子枪
M204型机车
M205标准尺寸0.00吨尺寸0.00英寸尺寸20000英寸尺寸0.33英寸尺寸0.01
G92 E0
M106步枪

我现在没有带configuration. h文件,但我会发送
几个小时后就结束了。

干杯…

– H
博客http://hradec.blogspot.com/ http://hradec.blogspot.com/ 主页http://hradec.com/ http://hradec.com/

2011年11月22日星期二凌晨2:40,ErikZalm<
reply@reply.github.com

写道:

你好,

你能把配置发给我吗?

此致,

埃里克·范德扎姆

– —-原始消息—–
发件人:”赫拉德茨”回复邮件@reply. github. com reply@reply.github.com
收件人:”埃里克·扎姆” erik@vdzalm.eu erik@vdzalm.eu
发送日期:2011年11月21日星期一下午11:10:38
主题:[马林]错过了很多步骤… (第十三名) #13 )

我正在尝试Marlin_v1分支,但我的计算机似乎丢失了
台阶很多…有时候就像完全忘记要搬进去一样
方向,或者只移动它应该移动的一半。

我是否遗漏了Configuration. h中应该修复的重要内容
这种行为还是某种错误

谢谢你的帮助!

– H


直接回复此邮件或在GitHub上查看:
https://github.com/ErikZalm/Marlin/issues/13


直接回复此邮件或在GitHub上查看:
https://github.com/ErikZalm/Marlin/issues/13#issuecomment-2832855


直接回复此邮件或在GitHub上查看:
https://github.com/ErikZalm/Marlin/issues/13#issuecomment-2837874

漏了很多步... #13
贡献者

小时:
@M92 :z值看起来很奇怪,可能是小数点放错了?
@M203 :200毫米/秒是挺高的,但Z100是疯了。也许你在Z轴上丢失了一些步数,因此出现了过度沉积,并且撞到了已经打印好的东西?Z12是我打印机上的最大值。
@m204 :看起来不错
@m205 :x和Z对你来说非常非常低,通常你希望x在10-40之间,z在1-5之间。

漏了很多步... #13
贡献者

赫拉德克,

当你走错步。您是否在主机软件中看到终点挡板消息?
您可能有错误的终点挡板触发器。
我将改进固件以限制错误终点挡板触发的影响。但是如果你有错误的终点挡板触发器,你应该增加终点挡板电缆和电机电缆之间的距离。最好使用屏蔽电缆。

漏了很多步... #13
贡献者

赫拉德克,

我刚刚推出了一个新版本,不太容易受到终点噪音的影响。

你能试试这个并报告结果吗?

漏了很多步... #13

我以前也跳过所有的时间,@hradec。 我的修复方法是~减少#define DEFAULT_XYJERK&#define DEFAULT_ZJERK @配置的底部。 降低最大加速度值似乎也起作用。 不确定哪个影响更大。

#定义默认最大加速度 {200两百万一百万
#定义默认值_XYJERK 10.0 //(毫米/秒)
#定义默认值_ZJERK 1 //(毫米/秒)

漏了很多步... #13
贡献者

如果必须将加速度和XY_jerk降低到这些低值,则必须检查一些事项。

  1. 轴运转是否平稳?
  2. 增加电机电流
  3. 检查前界面窗口中的终点挡板错误。
  4. 检查你的发动机。(Are电机适用于修整应用)

如果你有一个相对正常的机器,那么2000的加速度和20的xy_jerk应该不是问题。

漏了很多步... #13

嗨,埃里克:

我很感激你的意见!:)

  1. 轴心国。 任何人都能要求的光滑。 但是,与体面的皮带张力,这是一个有点强硬的旋转电机主轴。
  2. 电机电流。 我可以调查一下,但不确定对运动健康的影响。 我在用波罗鲁的。 我真的不认为这是基于大多数指纹是健康的事实的解决方案
  3. 无终点挡板错误。
  4. 是的,体面的固定扭矩,并建议电机上的维基

跳过的步骤不是现状。 相反,当x轴或y轴高速/高频来回振荡时,它们倾向于显现在薄特征上&。 我相信这是我偶尔掉一步的时候。 我在sprinter experimental github中编写了一个暴力算法,强迫头部在方向改变时保持静止x毫秒,以减轻这种“急冲”。我很兴奋地看到有人试图把nophead的频率降低算法放在马林身上–这正是我想要的!

不过,我可能会把我的加速度回来&保持我的挺举低。

漏了很多步... #13
贡献者

如果你在高频率下错过了一个步骤,我认为这不是一个急冲速度的问题,而是你的加速度可能太高了。

漏了很多步... #13
贡献者

这仍然是一个问题吗?如果是,请重新讨论该问题。

漏了很多步... #13

不,关门了。 我结束了w/ a挺举瓦尔~15,我确实减少了我的加速度一些,因为你的建议。 she puttin’出一些好看的打印!

漏了很多步... #13


聚集的SLA打印机固件打印程序
工作完美,但与ps
我决定安装马林,钩RepRapDiscount智能控制器
然后运行卡上的代码
但是
马林越野车投掷
立方体试块10x10x10
在X轴和Y轴上偏离,在Y轴上约为3mm x 1mm至10mm高
速度和加速度与短跑相同
返回固件SPRINTER。我检查过了,没问题,一切都很完美
马林返回有问题
电机没有,也就是说失去了一个步骤
板与打印机光耦合器完全分离。仅减去总计
所有信号电缆均已屏蔽,输入端为铁氧体
我想不是在铁的问题,,马林童车,除了台阶还是扔垃圾的
这里有一个视频
http://www.youtube.com/watch? v=yv9Gj8nbedw&特征=你是

它将提供
有什么问题吗?

埃尔沙德

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