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*60和PID_dT -输出/默认值转换不一致 #18

推推 grbl 3年前 (2023-01-25) 212次浏览

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*60和PID_dT -输出/默认值转换不一致#18

托尼拜尔 打开此问题 on Nov 24, 2011 ·5条评论

评论

*60和PID_dT -输出/默认值转换不一致 #18
  1. 配置h/生产线211:默认值(500,500,150,200000)以mm/s表示,但直接用于EEPROMwrite.h/第107行,不带 *60
    – >结果:使用DefVals时最大进料速率极低
  2. EEPROMwrite.h/Line 170中的PID值打印输出带有PID_dT(无反定标)
    – >实际设定值混淆!!
*60和PID_dT -输出/默认值转换不一致 #18
贡献者

ad 1:我可以通过查看源代码来确认这一点,但是:只有在将读取值回送给串行时,才会显示错误(/60)。它设置和存储的东西在毫米/秒,因为它应该做imho。

ad2:你说得对

非常感谢您的报道。

*60和PID_dT -输出/默认值转换不一致 #18
作者

嗨伯恩哈德!

嗯,我以为所有的值都是内部存储为mm/min(因为
当处理输入的M203时,输入值乘以60!
->马林.pde/第908行)。
在EEPROM Write.h/Line 107/112中,指定默认值(单位:mm/sec
直接指向内部全局变量“max_feedrate”!无缩放!!
或者我完全错了?

此致,

托尼

– —-乌尔斯普林格利什·纳赫里希特—-
冯:伯恩哈德·库比切克
[邮件地址:回复+i-2340224-d795bff8fc6874b666d2be4fe4516a114e2b80f7 – 1217932@rep
ly.github.com]
唐纳斯塔格,24岁。2011年11月13时59分
An:托尼拜尔
答复:回复:[Marlin]* 60和PID_dT-输出/默认值的转换
不一致(#18) #18 )

ad1:我可以通过查看源代码来确认这一点,但是:只是
将读取值回显到串行时错误显示(/60)。它设置
并且以mm/sec存储该材料,因为它应该这样做。

ad2:你说得对

非常感谢您的报道。


直接回复此邮件或在GitHub上查看:
https://github.com/ErikZalm/Marlin/issues/18#issuecomment-2864128

*60和PID_dT -输出/默认值转换不一致 #18
贡献者

昨天对此作了一些更正。你能试试吗,如果你满意的话就结束这个问题。
非常好的问候,再次感谢你的报道。
伯恩哈德

*60和PID_dT -输出/默认值转换不一致 #18
作者

嗨伯恩哈德!

我现在时间很短,但是代码看起来很干净;-)
我将在下一个版本中测试它,并暂时关闭票证。
来自上巴伐利亚的问候……

2011年11月26日上午13:13施瑞布·伯恩哈德·库比切克:

昨天对此作了一些更正。你能试试吗,如果你满意的话就结束这个问题。
非常好的问候,再次感谢你的报道。
伯恩哈德


直接回复此邮件或在GitHub上查看:
https://github.com/ErikZalm/Marlin/issues/18#issuecomment-2881226


托尼·拜尔
洛维斯特尔。14a
82418里格西

toni.baier@toni-baier.de
+49(8847)698104

+49(172)1563489

*60和PID_dT -输出/默认值转换不一致 #18 伊赫富杰夫 我提到了这个问题 on Dec 13, 2016
思想家 添加了一个提交 引用了 本期 on Aug 24, 2019

丰泰安 添加了一个提交 到fmuntean/马林鱼 引用了 本期 on Sep 2, 2019

丰泰安 添加了一个提交 到fmuntean/马林鱼 引用了 本期 on Sep 3, 2019

狂想曲 参考的 本期 狂想曲/马林 on Jul 10, 2020

托诺基普 推送提交 到终极机器/马林鱼 引用了 本期 on Jan 25, 2022

*60和PID_dT -输出/默认值转换不一致 #18
吉图亚行动 机器人 评论的 on Apr 24, 2022

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*60和PID_dT -输出/默认值转换不一致 #18 吉图亚行动 机器人 锁定和限制与协作者的对话 on Apr 24, 2022
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