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新用户 – 矢量图像失真 #557

推推 grbl 2年前 (2023-01-27) 186次浏览
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maillemaker 打开了这个问题 2019 年 1 月 12 日 · 51 条评论
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新用户 – 矢量图像失真#557

maillemaker 打开了这个问题 2019 年 1 月 12 日 · 51 条评论

注释

新用户 - 矢量图像失真 #557

大家好,
我最近买了一台二手 Eleksmaker A3 Pro。机器似乎运行正常。但是,我在刻录图像的矢量化版本时看到了一些失真。

这就是我通过抖动得到的结果:
替代文字

这是我通过矢量化得到的:
替代文字

我注意到皮带在装置的一侧与另一侧的张力不同。我稍后会看一下。我不确定它们应该有多紧(我在 Eleksmaker 论坛上也有帖子)。

我已将抖动图像的分辨率设置为 10 线/毫米。如果我对 UI 的理解正确,设备最多支持 80 个。

抖动的燃烧速度为 1500。矢量的燃烧速度为 500。

还有其他想法要检查吗?

新用户 - 矢量图像失真 #557

在我看来,皮带太松了。
几天前我开始用我的,一开始皮带也松了,然后我更换了收紧皮带的支架,现在一切都很好。

A有同样的问题,今天我做了一些测试,做了一个直径为50mm的圆,并在相同位置测试了20次,功率不大,所有环都在同一条线上。

问候克里斯

新用户 - 矢量图像失真 #557
作者

我勒紧了腰带。我还关闭了双向刻录模式。在纯矢量化模式下,您可以清楚地看到机器在处理同心圆时遇到困难。在矢量化+填充模式下它稍微好一些,但我认为填充只是隐藏了问题。您甚至可以在填充图像中看到炮轮轮辋未对准。

图稿(打印至 100 毫米):
全分辨率:https ://i.imgur.com/4hotiJ1.gif

仅矢量化:
替代文字

用填充向量化:
替代文字

新用户 - 矢量图像失真 #557

只有在使用 Lasergrbl 编写的代码时才会出现此问题吗?
当您使用另一个软件获得相同的结果时,我认为问题不在软件中。

遗憾的是,我无法附上我用其他软件制作的 .NC 文件。当我尝试将它附加为 *.txt 或类似的东西时,我总是收到一条错误消息……

新用户 - 矢量图像失真 #557
爱能酷 评论了 2019 年 1 月 15 日  

现在,我已经将您的照片以 80x80mm 的尺寸刻在一张硬纸板上。
我觉得结果很好

它仅加载到 LaserGRBL 中并以 1000mm/min 的速度进行处理。

新用户 - 矢量图像失真 #557

新用户 - 矢量图像失真 #557
作者
邮递员 评论了 2019 年 1 月 17 日  

那肯定看起来不错!

好的,我仔细看了一下这台机器。
我注意到的第一件事是滚轮的一些塑料垫片破裂了。所以,我拿了一些 1/4″ x .014″ 壁黄铜管并切割了一堆 10mm 垫片:

替代文字
替代文字
替代文字

接下来我注意到机器没有用螺栓固定好,所以我解决了这个问题:

替代文字

我制作了一些同心圆的测试图像。这在矢量化模式下打印得很好。
替代文字

然后我在矢量化模式下测试了我的“真实”图像,它也工作得很好(见这张照片中的底部图像):
替代文字

但是,当我尝试使用带对角线填充的 Vectorize 打印同一图像时,它会弄脏图像(请参见上图中的顶部图像)。

在这里你可以看到另一个例子:
替代文字

顶部图像是 Vectorize with Fill。你可以看到它弄脏了填充,但矢量边框完美地燃烧了。

底部图像是我尝试抖动时的图像。它也会扭曲。

所以现在我的问题比我重建机器之前更糟!我不明白为什么矢量会打印得这么好,但现在我遇到了抖动或填充矢量化的涂抹问题。

新用户 - 矢量图像失真 #557
所有者

你可以在这里发布你的grbl配置吗?

新用户 - 矢量图像失真 #557
作者

好的,我今晚回家时会这样做。谢谢。

新用户 - 矢量图像失真 #557

好吧,我认为您的问题仍然出在硬件上。
你能检查给步进电机的驱动器的功率吗?您的 Y 轴有 1 个或 2 个驱动器吗?如果有两个,它们的电压是否相同?

第二件事,我想这会更有问题,你的轴没有动力有多紧?
当您没有将皮带连接到滑轮时,它们真的很光滑并且不需要推动吗?
当我在没有皮带的情况下稍微抬起机器时,我的会掉下来。

尽管在带有矢量化图像的图片上。您遇到的问题仍然存在…
请检查硬件。我认为这不是软件问题。

新用户 - 矢量图像失真 #557

我在某处读到,将机器的底座/框架摆正的最佳方法是
将 Y 轴一直移动到底座的一端并拧紧框架螺丝。
然后将 Y 轴一直滑动到底座的另一端并拧紧那里的螺丝。
来回滑动它以确保它平滑,并在必要时稍微调整。

新用户 - 矢量图像失真 #557
作者

轴承在这台机器上旋转不好。我已经从轨道上拆下了一辆卡车,当您旋转轴承时,它们不会像我期望的滚珠轴承轮那样旋转。即使不系安全带,也有滚动阻力。不系安全带时,如果我将导轨倾斜约 45 度角,它就会开始滚动到另一端。
我试图调整车轮间距,以便在导轨上几乎没有上下运动。也许我应该放松一下。

我认为它也是硬件,因为在我将它拆开并用新垫片放回原处之前,它曾经正确打印(但未注册)。

我只是不明白为什么它可以很好地打印矢量化图像(重建后比以前更好)但现在不能进行填充或抖动。

新用户 - 矢量图像失真 #557
所有者
阿尔基皮塔 评论了 2019 年 1 月 18 日  

填充时有很多用于跳过空白的快速移动。快速移动通过 G0 发出指令,用于以可用的最高速度移动,使用加速和减速斜坡。

如果您的硬件在运动中不流畅并且润滑良好,您可能会在这个加速过程中有惯性和松散的步骤,导致“压缩”失真,因为空白比预期的要小。

在矢量模式下,所有运动均通过线性运动 G1-G2-G3 完成。只有少数不同路径之间的放置是用 G0 完成的。在填充模式下,有很多 G1-G0-G1-G0 在黑白段之间切换。

也许您的 accell 和 max rate 值太高了。这就是为什么我要求你把你的配置放在这里。

110 美元=500.000 美元 X 最大速率,毫米/分钟
$111=500.000 Y 最大速率,mm/min
$112=500.000 Z 最大速率,mm/min
120 美元=10.000 美元 X 加速度,毫米/秒^2
121 美元=10.000 美元 Y 加速度,毫米/秒^2
122 美元=10.000 美元 Z 加速度,毫米/秒^2
新用户 - 矢量图像失真 #557
所有者

我的建议:使用更简单的图像来进行测试。

新用户 - 矢量图像失真 #557
所有者
阿尔基皮塔 评论了 2019 年 1 月 18 日  

新用户 - 矢量图像失真 #557

都是 5x5cm 尺寸和 5mm 线

新用户 - 矢量图像失真 #557
作者

这是我当前的配置:

$0=10(步进脉冲时间)
$1=25(步进空闲延迟)
$2=0(步进脉冲反转)
$3=0(步进方向反转)
$4=0(反转步进使能引脚)
$5=0(反转限制引脚)
$6 =0(反转探针)
$10=3(状态报告选项)
$11=0.010(连接偏差)
$12=0.002(电弧公差)
$13=0(以英寸为单位的报告)
$20=0(启用软限制)
$21=0(硬限制)限制启用)
$22=0(归位循环启用)
$23=0(归位方向反转)
$24=25.000(归位定位进给率)
$25=500.000(归位搜索寻道率)
$26=250(归位开关去抖动延迟)
$27=1.000(归位开关拉断距离)
$100=80.000(X 轴行程分辨率)
$101=80.000(Y 轴行程分辨率)
$102=400.000(Z 轴行程分辨率)
$110=5000.000(X 轴最大速率)
$111=5000.000(Y 轴最大速率)
$112=5000.000 (Z轴最大速率)
$120=200.000 (X轴加速度)
$121=200.000 (Y轴加速度)
$122=200.000 (Z轴加速度)
$130=5000.000 (X轴最大行程)
$131=5000.000 (Y轴最大行程)
$132=5000.000 (Z轴最大行程)

新用户 - 矢量图像失真 #557
作者

我将使用我的默认值尝试您的测试图像,然后将 120 美元的金额减半,然后重试。

新用户 - 矢量图像失真 #557
作者

我相信我已经找到了失真的原因。我看到一个 YouTube 视频,其中一个人正在使用这个雕刻机制作 PCB 板,因此需要微观精度。他为传动带末端制作了特殊的紧固件,因为当手推车向皮带末端移动时,工厂的紧固件会导致张力不均匀。这是因为工厂的皮带固定器将皮带向下推入 8020 凹槽,因此当皮带轮靠近皮带末端时,它们必须将皮带向上拉出凹槽,而且越靠近固定器就越难做到:

替代文字

为了对此进行测试,我首先将系统置于钻机的死点附近,然后刻录了一个测试文件。

替代文字
替代文字
替代文字
替代文字

这很好用。

接下来,我烧了一个 50mm 版本的徽标,我一直在尝试打印。
替代文字
替代文字

这也打印得很好,尽管仍然存在一些对齐问题。

最后,我打印了我一直尝试做的 100mm 版本:
替代文字
替代文字
替代文字

这做得很好。

然后我将系统重新安置在左下角,靠近皮带固定器,并再次尝试 100mm 图像。果然,像昨晚一样失真。

所以,我认为问题是当你靠近皮带末端时,皮带张力会发生变化,这会导致烧伤。在我与 PCB 人员一起观看的 YouTube 视频中,他制作了特殊的 3D 打印保持器,使传送带在整个装置范围内的 8020 通道中保持统一的高度。

仍然不确定为什么向量刻录工作正常而填充刻录却没有,但无论如何,我认为当你达到机箱的极限时机器有问题是非常确定的。我将尝试像 PCB 人员那样为皮带装配新的固定器。

新用户 - 矢量图像失真 #557
作者

这是 PCB 研究员,他添加了一些 3D 打印部件来改变传送带的终止方式,并允许对小车进行张力调整。

https://www.youtube.com/watch?v=ZzO9skEYqwY

史蒂夫

新用户 - 矢量图像失真 #557
作者

我相信这个问题本质上是机械性的并且现在已经解决(或者至少知道如何解决)所以我将关闭这个问题。