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我的 X 轴也有同样的问题。一开始我也通过 USB 将 Pi 连接到 SKR,经过一些研究,因为我的打印机运行不正常,我发现 SKR 可能会被通过 USB 电缆的 Pi 的 5 伏电压损坏。我只是在 usb 电缆的 5 伏连接上放了一块电工胶带,打印机没问题。大约一个月后,我收到了 TMC 错误。我研究了这个问题,发现我必须更换电路板。从那以后没有任何问题,现在已经大约 6 个月了。我不知道是不是 SKR 无法处理的来自 Pi 的额外电压。我想我在某处读到它可能与 SKR 的设计有关。似乎总是 X 轴有问题。到目前为止,我还没有找到任何解决方法, |
@skrap1r0n– 我昨天遇到了完全一样的事情……自从 12 月 10 日我拿到我的 SKR 并运行完整的 SKR Mini E3 和我几天后烧录的固件以来一直打印良好,OctoPi 带有录音 5v USB按照建议进行。 从那以后一直在打印,没有任何问题,在过去的几周里,每天 8 小时都在打印 PPE 面罩——然后是繁荣。X 步进器失败,LCD 上显示 TMC 连接错误。 我的 M122 输出和你的一样。 |
那我是不是在看一个新的董事会? |
我将在周末花一些时间尝试诊断问题所在,如果发现任何问题,我会在此处报告。 |
如果您有任何发现,请告诉我们。我只看到有人建议更换实际的驱动芯片,如果你有焊接技能和工具的话。但是,35 美元,我又买了一个。当我安装第二块板时,我改变了硬件设置。
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谢谢@JWolfJr– 关于如何让 Pi 通过 UART 而不是 USB 与 SKR 通信,您是否有任何资源?我很想把它整理好,因为现在唯一挂在我的设置后面的是 USB 电缆,这真的让我很烦,而且它的 5V 引脚可能会导致问题,最好把它从方程。 今晚快速浏览了一下,从组合中移除 pi 并为 SKR 供电仍然有同样的错误。 |
我还在使用 Teaching Tech 机箱,所有电子设备都移到了后面。出于好奇,你是如何为 Noctua 供电的?那些是 12v 风扇,不是吗?您使用的是降压转换器还是从其他地方获取电源?另外,您是坚持使用 TT 案例还是转向其他案例? |
我有 2 个 Noctuas,一个位于 Pi 设计的外壳位置,另一个我修改了盖子,使其指向驱动器散热器上方的正下方。我确实在 Pi 侧放置了一个小型 DC/DC 降压转换器,仅供 Noctua 粉丝使用。我正在使用这些https://www.amazon.com/gp/product/B01MQGMOKI/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1。我考虑过将包括 PSU 在内的所有电子设备从框架上移到一个带有更大/相当大的风扇的单独外壳中。这样我就可以使用外壳而不用担心一切都会变热。我想开始使用 PC、尼龙和其他高温灯丝。 |
好的,酷。我坚持使用 24v 风扇,因为我不想弄乱降压转换器。不过,我可能不得不添加另一个风扇,我不想让该板过热,如果这实际上可能是导致此问题的原因。 |
我听到了,我自己也考虑过。需要接线的组件更少,但我把它们放在其他项目周围,不想增加更多的风扇噪音。我只是想消除我这边的所有可能性,所以仔细布线和充分冷却,并且不可能从 Pi 获得 5 伏电压。我也小心不要用手手动移动我的轴太快,我使用的是混合阈值并且没有弄乱放大器设置。所以,如果它再次出现,那么必须在董事会中!?祝你好运。这真的是一块不错的板子。 |
遇到同样的问题是打印正常,然后开始打印,而 tmc 错误执行了 m122 并得到了关于 x 的确切消息。 |
我买了一个新的 skr 板并做了一个测试打印床调平认为一切都很好直到出现 TMC 连接错误我用 Github 的最新固件和同样的问题刷新了板所以我做了一些测试我切换了 Y 和 X 步进器电机围绕相同的问题和 Y 工作,这告诉我它不是步进电机问题。现在我在考虑 power 或 Bltouch 或我的想法 bad endstop on x? |
我的主板也开始出现可怕的 TMC 连接错误。有人告诉我,在 Configuration_adv.bin 文件中注释掉“#define MONITOR_DRIVER_STATUS”可能会解决问题。问题是我无法得到任何东西来重新编译固件。我已经尝试过 Ardinuno IDE、Atom 和 VSCode。它们都无法编译并出现错误,说明 STM32F103RC 板环境不好。我暂时放弃了 BTT SKR Mini E3 V1.2 开发板,转而使用我的 Ender 3 上的库存 Creality 开发板。我还开始在各种论坛上发布警告,以防止人们购买这些糟糕的开发板。 |
我现在有 2 个运行了几天的 SKR Mini E3 板,现在显示 TMC 连接错误。他们在同一台机器上,将返回 X 和 Y 但不是 Z 轴。不确定发生了什么。我买了第三块板打算把它放在另一台机器上,但现在我不知道我是否再信任这些板了。我可能会尝试换掉 Z 步进器和电路板,看看电机是否会损坏驱动器。我看错方向了吗? |
<!– DIV {margin:0px;} –>很抱歉听到这个消息。我已经放弃了带有集成步进驱动器的 Mini E3 板,并且不会再购买一个。相反,我订购了一个 SKR Mini E3 DIP,它有用于插入分立驱动器模块的插座。这样当一个驱动器死掉时,我可以只更换驱动器模块而不是整个控制板。我不认为是电机杀死了驱动器,因为我的库存控制板已经使用了将近 3 年。可能是冷却问题,或者它们的电压设定点设置得太高导致它们过热。如果您有插入式驱动板,该设定点可以在固件中编程或手动设置。在您的机器上,您可能需要检查以确保 Z 轴没有发生机械绑定。#218 ) 我现在有 2 块运行了几天的 SKR Mini E3 板,现在显示 TMC 连接错误。他们在同一台机器上,将返回 X 和 Y 但不是 Z 轴。不确定发生了什么。我买了第三块板打算把它放在另一台机器上,但现在我不知道我是否再信任这些板了。我可能会尝试换掉 Z 步进器和电路板,看看电机是否会损坏驱动器。我看错方向了吗?—你收到这封邮件是因为你发表了评论。直接回复这封邮件,在 GitHub 上查看,或取消订阅。
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谢谢韦斯!我也在考虑 SKR E3 DIP。我知道 Z 轴没有约束力。如果我禁用步进器,整个龙门架会自行缓慢下降,因此非常平滑。我也怀疑过热。但有点奇怪的是它是 z 轴,除非它实际上是由于 z 轴支撑着龙门架并且没有移动太多。可惜我们不得不花更多的钱来获得带有可更换步进驱动器的电路板。希望这将是答案。 |
将我添加到列表中(标记为#155,因为那里也有很长的列表)- 打印机工作了数周和数百次打印,然后今天神奇地失败了 要求 BTT 更换电路板,但由于反复报告人们似乎对此有问题,我也将继续并远离 Mini-E3。感觉好像不是“如果”而是“何时”替换将失败。 无法根据我和其他人的反馈推荐董事会。 |
我终于得到了 BigTreeTech 的回应。他们基本上告诉我他们在电子邮件中吸引了他们的眼球,可能需要一段时间才能对我的询问做出真正的回应。帮助不大,但我想总比没有好。 |
您无需购买新卡或驱动程序。卸下所有驱动器上的诊断针。包含在E盘!你不需要为此削减它们。用烙铁加热它。如果您愿意,您可以稍后通过焊接使用它。将所有驱动器的跳线排列设置为在 uart 模式下工作。我还没有用 bugfix 2.0 尝试过 Marlin,但是这个问题已经在最新版本 2.0.7.2 中消失了。获取 M122 报告。所有驱动程序都应该没问题。 |
你能更详细地解释一下这个修复吗?不确定您指的是哪个诊断引脚。 |
请原谅我在这个线程上跳转…… 我从上面注意到的一件事是你关于将机器从 USB 模式中取出并进入 12/24V 电源的评论……保持 USB 模式会导致这个 TMC 问题吗? |
报告说我在 1.2 上的 X Stepper Driver 似乎也死了,被迫换回原来的现实 1.1.4 板,呃。 |
所以几天前,我用 BLTouch 在我的 Ender 3 上安装了我的 SKR mini E3,在一些初步的故障排除之后,打印了它。昨天下午,我开始收到 TMC 连接错误。
我连接了 Octopi,我知道如果启动时来自 pi 的电源会进入电路板,它可能会导致这种情况。当我解开 Pi 时,我仍然得到。
M122 给了我以下信息:
Recv:测试 X 连接…错误:全部低
Recv:测试 Y 连接…OK
Recv:测试 Z 连接…OK
Recv:测试 E 连接…OK
我已经仔细检查了所有连接,它们都是可靠的。我没有对任何套头衫做任何事情。我已验证 Marlin 版本已设置为使用正确的驱动程序。
#define X_DRIVER_TYPE TMC2209
#define Y_DRIVER_TYPE TMC2209
#define Z_DRIVER_TYPE TMC2209
#define E0_DRIVER_TYPE TMC2209
我有一个万用表,可以测试连接,但在没有一些指导的情况下,这有点超出我的专业知识范围。
任何想法从这里去哪里?
更新(6/1/2020):我想我会更新一下,说我现在一切正常。我订购了一块新板。我决定按照下面JWolfJr的方法将我的电路板的冷却风扇移动到步进驱动器的正上方。我花了一些时间清理我的接线,最后,我禁用了将电路板连接到 Pi 的 USB 电缆 Pi 侧的 5v 引脚。我在这个设置上运行打印大约第三周,此时一切进展顺利。
我希望我事先知道这一点,我希望我在购买第一块电路板和安装它之间没有等那么久。30 美元仍然不是世界末日,我对我的 Ender 3 现在的运行方式感到满意。