注释
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这是不寻常的。这是一个硬停止?通常,此类问题是某种硬重置的结果。就像 USB 连接断开并重新连接时一样,这会导致 Arduino 引导加载程序自动重置微控制器。如果这是一个没有任何警报或错误的减速停止,那么 Grbl 可能由于某种原因没有接收到更多的 g 代码。 |
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嗨 Chamnit, |
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你的 arduino 有什么串行芯片?CH340 CP210?2018-01-10 12:05 GMT+00:00 Gitfodder <notifications@github.com>:
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这是CH340 |
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最大步速? |
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嗨 Langwadt, |
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您是否有可用于测试的独立 CP210 或 FTDI 串行转换器。众所周知,CH 存在快速串行接口问题 https://github.com/gnea/grbl/wiki/Known-Issues gnea/grbl#294 2018-01-10 13:52 GMT+00:00 Gitfodder <notifications@github .com>:
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嗨 X3msnake, |
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800 步/mm 相当高。请发布您的完整 $$ 设置。我认为您可能会超过 30kHz 步进速率限制。 |
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$$ < $0=10 (step pulse, usec) |
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5000*800/60 ~= 66666kHz 远高于 30kHz 最大值 |
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这些是“开箱即用”的设置,哪些是需要更改的设置?我猜是 110 到 112 美元,但我对这一切都很陌生,所以我可能错了!设置应该是什么? |
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使用 800step/mm,$110,$111,$112 的最大值为 2250 mm/min,以保持低于 30kHz 的步速 |
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尝试减少对步进驱动器的微踩。通常它只是一些跳线。这将减少步长/毫米。如果你可以将它降低 4 倍,它应该会降低到 16 kHz。例如,您设置为 16 个微步。尝试 4 微步。 |
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感谢大家的帮助,我已将 110 美元和 111 美元调整为 2250,现在一切似乎都很好。不幸的是,usb一直失去连接,我只能通过关闭所有东西并重新启动才能恢复,所以我现在肯定会更换电路板。 |
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我将从更换子电缆开始。您需要一根带有铁氧体扼流圈的粗电缆来帮助降低噪音。 |


饲料 评论 on 10 Jan 2018
嗨,
这对你们所有人来说可能都很明显,但作为一个菜鸟,我有点卡住了。
我在啄木鸟板上使用 GRBL 9.0,如果工具必须在 x 轴上的操作之间移动超过 130 毫米,那么工具头就会停止,就好像它遇到了什么东西并且程序进入“空闲”但主轴仍然跑步。如果操作之间的差距更小,那么一切都会正常进行。
有任何想法吗?