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归位失败 #1453

推推 grbl 3年前 (2023-01-24) 128次浏览

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marcosyoggy 打开了这个问题 2018 年 10 月 24 日 · 5 条评论
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归位失败#1453

marcosyoggy 打开了这个问题 2018 年 10 月 24 日 · 5 条评论

注释

归位失败 #1453

Estou usando:
-Python 2.7.15
-Pyserial 3.4
-BCNC
-UGS 0.9 e/ou 1.1
-Arduino Uno original -Windows
7 32 位

仿真器使用 Arduino 连接到 PC, eu consigo mover os eixos manualmente,mas ao usar o comando $H ocorre o Alarm: homing Fail。

归位失败 #1453

Mas mexe-se a tentar fazer o homing?
Precisamos que respondas aqui com as tuas configurações de ligação dos homing switches, e fotos do equipamento assim como a lista e os settings de firmware que podes emitir no UGS escrevendo $$ na linha de comandos

归位失败 #1453
作者

A primeira vez que aconteceu as configurações eram:

  • fim de curso conectados às entradas +X,+Y,+Z, cabos com isolamento e capacitores de ‘debouncing’

  • Arduino Uno 盾牌

  • 24V 电源

  • 使用的程序:BCNC、UGS v1.1

  • 固件:
    $0=10
    $1= 255
    $10= 3
    $20= 0
    $21= 1
    $22= 1
    $24= 100
    $25= 500
    $26= 255
    $27= 8
    $100= 20(GT2)
    $101= 20
    $102= 100(扶桑)
    $110= 750
    $111= 750
    $112= 250
    $120= 30
    $121= 30
    $122= 30
    $130= 0
    $131= 0
    $132= 0

    Com tudo ligado, consigo mover os eixos individualmente sem problemas, mas ao comandar o $H,onde o eixo Z faria o 1º movimento, no motor do eixo Z é perceptível a energização, mas acontece apenas um tranco, mas sem movimento, e aparecem os alarmes de ‘归巢失败’。
    Em seguida, retirei o Shield e testei com o mesmo resultado, reinstalei o GRBL mudando as versões e nada, a ultima coisa feita foi formatar o PC, reinstalar os programas e testar apenas com o arduino conectado ao PC, simulando com o UGS, primeiro com a versão ‘0.9j’ e depois a ‘1.1’, com o mesmo resultado: consigo mover os eixos ,tendo os valores mastrados no painel de comando, mas quando realizo o comando ‘$H’, independente da versão do UGS, o valor do eixo Z muda para um valor aleatório,como se estivesse movido,
    Independente, se na simulação ou com a CNC montada, o eixo Z não se move, percebe-se que o motor é energizado, mas não se move. Obrigado pela atenção e ajuda。

归位失败 #1453
X3ms蛇 评论了 2018 年 10 月 24 日 通过电子邮件
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X3ms蛇 评论了 2018 年 10 月 24 日 通过电子邮件
归位失败 #1453
作者
  • Com relação 一个 EEPROM semper limpo antes de instalar o GRBL;
  • O GRBL eu instalo a partir do zip,com a IDE do arduino, não sei como usar o ‘hex-precompilado’;
  • Os ‘Fim de curso’ são NO;
  • Como eu uso Shield, faço a mudança no arquivo ‘config.h’ para inverter os pinos D11 e D12;
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