评论
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我会尽力重现这一幕。这很奇怪,不应该发生。你能告诉我你用的是git-branch版本还是标签beta1版本吗?另外,能否确保终点挡板方向设置没有问题?您也可以通过手动切换终点挡板并尝试向终点挡板移动来进行测试。如果由于某种奇怪的原因,在切换相同的终点挡板时,这种方法有效,请尝试另一个方向。如果另一个方向阻塞,则很可能是配置混乱。 |
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我使用v1分支的最新git pull。 我只有一个终点挡板(只有Z_MAX)。归航本身工作正常。只是之后的移动命令没有按预期工作。我也不做一个G28,但只有一个G28 Z或任何命令是,其中pronterface发送时,按下z home键。我也使用来自git的pronterface,而不是标记版本。 |
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好的。Z_MAX通常是最高可能z值处的止动端,而z_min是通常在z = 0处触发的止动端。 |
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我想我们有一个沟通问题:-) 我在Z_MAX上有一个终点挡板(Makerbot的顶部)。我回到Z_MAX的家。挤出机轴/ Z向上移动到最大位置,做小的止动器舞蹈,并停留在最大位置。在我看来,归航程序是成功的。 现在我想向下移动一点。我按下移动-1毫米按钮在pronterface和它只是不断下降,下降和下降。我不知道它会停在哪里,我通常会放弃。 摘录配置.h: ///终点挡板设置: 摘录引脚. h #定义Z_MIN_PIN 18 请告诉我其他可能有用的信息。 |
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对不起,我以为我们是在讨论一个与终点挡板有关的问题。您是否检查过Configuration. h中的DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT是否正确?如果是,您能否确保打印机的第一个串行回波包含实际正确的DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT值? |
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是的,这些值是正确的。我也做打印与此设置(这是了不起的)。我只是那个似乎被奇怪的虫子绊倒的家伙:-) 重要提示:我刚刚做了另一项测试。我之前报告过,在Z_MAX_Home之后,我不能再使用go down on z。我刚试了另一个轴,X&,Y。他们的行为也很奇怪。我用来移动到某处的所有命令:x+、x-、y+、y-始终导致机器人向下移动z轴。看起来它确实坚持在做任何其他动作之前先做一个HOME Z_MIN。 |
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我能做些什么来帮助解决这个问题吗?恢复到马林_ Gen3固件,看看它是否在那里工作?是否提供调试信息? |
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对不起,我没有时间做任何事情,圣诞节前的压力。明天是假期,希望我会有一些时间。 |
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好吧,我只是用机器试了一下。我通常在家看z-min,x-min,ymin。我试着回到z-max,x-min,y-min,在回到z-max(也就是最大可打印对象的末端高度)后,我只能降低高度,1 mm就是1 mm。 |
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我把今天之前的所有改动都调出来了。良好的结果: |
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好的,知道了:当我发出“G28 Z”命令,只让z轴归位时,归位发生后,我得到了错误。命令本身是否无效? |
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啊我刚刚有个想法,我想我知道问题所在。不过,接下来的一个小时我要打印…… |
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好吧!打印,只要你喜欢:-)我只是很高兴,我们正在取得进展。我也在发热! |
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这不知何故已经修复了一段时间前。抱歉-没有跟进这个问题,只是在新的拉动后最终工作。 |
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此问题已自动锁定,因为在关闭后没有任何近期活动。请为相关错误打开一个新问题。 |


![[Marlin_v1]归位后的异常行为 #25 [Marlin_v1]归位后的异常行为 #25](http://www.grbl.cc/wp-content/uploads/2023/01/25/20230125082442-aaf87.png)
这可能实际上是一个错误的pronterface以及,我不确定:
我有固件配置做归位的Z轴和目标的最大终点。
在前界面中,我按下”Z-主页”按钮。轴向上移动,到达终点挡板,稍微向下移动,然后再次缓慢到达终点挡板。这样就行了。
M114报告:
发送:M114
X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00计数X:0.00 Y:0.00 Z:210.00
(Note,我还没有设置正确的轴长度,因此纸杯蛋糕上有210!)
现在,当我按下前方界面上的向下移动-1mm按钮时,轴会一直向下移动。我必须断开连接并重新连接以中止移动。