关闭 3 个任务中的第 1 个 Avataar120 开启了这个问题 2022 年 7 月 13 日 · 3条评论 关闭 3 个任务中的第 1 个 问题:移动后,一开始归位不起作用,第二个归位请求有效#524 Avataar120 开启了这个问题 2022 年 7 月 13 日 · 3条评论 评论 贡献者 阿凡达120 评论了 2022 年 7 月 13 日 • 编辑 控制板 个人4步棒设计——使用I2S_STREAM 董事会供应商的帮助 是的 不 不适用 机器描述 K40激光切割机 配置文件 name: K40_AvaShield board: Ava_Shield_7.x_XYZ kinematics: Cartesian: stepping: engine: I2S_STREAM idle_ms: 255 dir_delay_us: 1 pulse_us: 4 disable_delay_us: 0 axes: shared_stepper_disable_pin: NO_PIN x: steps_per_mm: 78.74 max_rate_mm_per_min: 20000.000 acceleration_mm_per_sec2: 2000.000 max_travel_mm: 310.000 soft_limits: true homing: cycle: 1 positive_direction: false mpos_mm: 5.000 feed_mm_per_min: 200.000 seek_mm_per_min: 2500.000 settle_ms: 250.000 seek_scaler: 1.500 feed_scaler: 5.000 motor0: limit_neg_pin: gpio.39 limit_pos_pin: NO_PIN limit_all_pin: NO_PIN hard_limits: true pulloff_mm: 5.000 stepstick: ms3_pin: I2SO.3 step_pin: I2SO.2 direction_pin: I2SO.1 disable_pin: I2SO.0 y: steps_per_mm: 78.74 max_rate_mm_per_min: 20000.000 acceleration_mm_per_sec2: 2000.000 max_travel_mm: 210.000 soft_limits: true homing: cycle: 1 positive_direction: false mpos_mm: 5.000 feed_mm_per_min: 200.000 seek_mm_per_min: 2500.000 settle_ms: 250.000 seek_scaler: 1.500 feed_scaler: 5.000 motor0: limit_neg_pin: gpio.34 limit_pos_pin: NO_PIN limit_all_pin: NO_PIN hard_limits: true pulloff_mm: 5.000 stepstick: ms3_pin: I2SO.7 step_pin: I2SO.6 direction_pin: I2SO.5:low disable_pin: I2SO.4 z: steps_per_mm: 1000.000 max_rate_mm_per_min: 400.000 acceleration_mm_per_sec2: 2000.000 max_travel_mm: 20.000 soft_limits: false homing: cycle: 2 positive_direction: true mpos_mm: 9.500 feed_mm_per_min: 100.000 seek_mm_per_min: 100.000 settle_ms: 250.000 seek_scaler: 1.500 feed_scaler: 5.000 motor0: limit_neg_pin: gpio.35:low limit_pos_pin: NO_PIN limit_all_pin: NO_PIN hard_limits: true pulloff_mm: 9.500 stepstick: ms3_pin: I2SO.11 step_pin: I2SO.10 direction_pin: I2SO.9:low disable_pin: I2SO.8 motor1: null_motor: i2so: bck_pin: gpio.22 data_pin: gpio.21 ws_pin: gpio.17 spi: miso_pin: gpio.19 mosi_pin: gpio.23 sck_pin: gpio.18 sdcard: cs_pin: gpio.5 control: safety_door_pin: gpio.27:low:pu reset_pin: gpio.12:low:pu feed_hold_pin: gpio.14:low:pu cycle_start_pin: gpio.13:low:pu coolant: mist_pin: gpio.4 delay_ms: 50.000 probe: pin: gpio.36:low check_mode_start: false macros: startup_line0: startup_line1: macro0: macro1: macro2: macro3: start: must_home: true check_limits: true deactivate_parking: false user_outputs: laser: tool_num: 0 speed_map: 0=0.0% 1000=100.0% output_pin: gpio.15 enable_pin: gpio.16:low disable_with_s0: true s0_with_disable: false pwm_hz: 15000 arc_tolerance_mm: 0.002 junction_deviation_mm: 0.010 verbose_errors: false report_inches: false enable_parking_override_control: false use_line_numbers: false 启动消息 [MSG:INFO: FluidNC v3.5.0] [MSG:INFO: Compiled with ESP32 SDK:v4.4.1-1-gb8050b365e] [MSG:INFO: Local filesystem type is SPIFFS] [MSG:INFO: Configuration file:config.yaml] [MSG:DBG: Running after-parse tasks] [MSG:DBG: Checking configuration] [MSG:INFO: Machine K40_AvaShield] [MSG:INFO: Board Ava_Shield_7.x_XYZ] [MSG:INFO: I2SO BCK:gpio.22 WS:gpio.17 DATA:gpio.21] [MSG:INFO: SPI SCK:gpio.18 MOSI:gpio.23 MISO:gpio.19] [MSG:INFO: SD Card cs_pin:gpio.5 detect:NO_PIN] [MSG:INFO: Stepping:I2S_stream Pulse:4us Dsbl Delay:0us Dir Delay:1us Idle Delay:255ms] [MSG:INFO: Axis count 3] [MSG:INFO: Axis X (5.000,315.000)] [MSG:INFO: Motor0] [MSG:INFO: stepstick Step:I2SO.2 Dir:I2SO.1 Disable:I2SO.0] [MSG:INFO: Neg Limit gpio.39] [MSG:INFO: Axis Y (5.000,215.000)] [MSG:INFO: Motor0] [MSG:INFO: stepstick Step:I2SO.6 Dir:I2SO.5:low Disable:I2SO.4] [MSG:INFO: Neg Limit gpio.34] [MSG:INFO: Axis Z (-10.500,9.500)] [MSG:INFO: Motor0] [MSG:INFO: stepstick Step:I2SO.10 Dir:I2SO.9:low Disable:I2SO.8] [MSG:INFO: Neg Limit gpio.35:low] [MSG:INFO: Motor1] [MSG:INFO: safety_door_pin gpio.27:low:pu] [MSG:INFO: reset_pin gpio.12:low:pu] [MSG:INFO: feed_hold_pin gpio.14:low:pu] [MSG:INFO: cycle_start_pin gpio.13:low:pu] [MSG:INFO: Kinematic system: Cartesian] [MSG:INFO: Laser Spindle Ena:gpio.16:low Out:gpio.15 Freq:15000Hz Res:12bits Laser mode:On] [MSG:INFO: Using spindle Laser] [MSG:INFO: Mist coolant gpio.4] [MSG:INFO: Probe Pin: gpio.36:low] [MSG:INFO: STA SSID is not set] [MSG:INFO: AP SSID FluidNC IP 192.168.0.1 mask 255.255.255.0 channel 1] [MSG:INFO: AP started] [MSG:INFO: WiFi on] [MSG:INFO: Captive Portal Started] [MSG:INFO: HTTP started on port 80] [MSG:INFO: Telnet started on port 23] Grbl 3.5 [FluidNC v3.5.0 (wifi) '$' for help] [MSG:INFO: Check limits] [MSG:INFO: '$H'|'$X' to unlock] 用户界面软件 Fluidterm 或 Lightburn 发生了什么? 操作: 启动电路板和机器 $H -> OK G0 X5Y5 -> OK $H -> 没有移动 – 几秒钟后 *1.5 移动警报被触发并且归位功能中止 $H -> OK 每次触发运动(G0、G1 或 $J=G91 blabla 命令)时,第一个归位命令失败。第二个效果很好 其他信息 没有反应 贡献者作者 阿凡达120 评论了 2022 年 7 月 24 日 你好, I2S_STREAM 问题是 100% 可重复的, 但我没有看到 I2S_STATIC 贡献者作者 阿凡达120 评论了 2022 年 7 月 25 日 有关信息, 如果我删除“config->_stepping->beginLowLatency();” 在 ProcessSettings.cpp 归位周期开始时,归位周期开始良好。 我假设从 DMA 切换到低延迟无法正常工作 当然,这不是解决方法,因为归位时间紧迫,但我希望它有助于找到问题所在 贡献者作者 阿凡达120 评论了 2022 年 7 月 25 日 • 编辑 我确认此修复程序有效: diff --git a/FluidNC/src/Stepping.cpp b/FluidNC/src/Stepping.cpp index 588dfcb..b639f03 100644 --- a/FluidNC/src/Stepping.cpp +++ b/FluidNC/src/Stepping.cpp @@ -42,6 +42,8 @@ namespace Machine { _switchedStepper = _engine == I2S_STREAM; if (_switchedStepper) { _engine = I2S_STATIC; + i2s_out_set_passthrough(); + i2s_out_delay(); // Wait for a change in mode. } } void Stepping::endLowLatency() { MitchBradley 添加了引用此问题的提交 2022 年 7 月 25 日 Fix beginLowLatency() from I2S_STREAM mode - #524 ae0593f MitchBradley 添加了引用此问题的提交 2022 年 7 月 25 日 Fix beginLowLatency() from I2S_STREAM mode - #524 (#540) 已验证 deea3af MitchBradley在完成时 关闭了它 2022 年 7 月 25 日 喜欢 (0) 问题:位置未更新 #522 到达终点时崩溃 #526 GRBL/UGS 问题,已知硬件可以工作,但没有运行 Grbl 的步进运动 XY 绘图仪 – 将 Word 文档转换为 GRBL 文件 grbl 随机在中间停止 Arduino Uno GRBL 问题 GRBL/UGS 问题,已知硬件可以工作,但没有运行 Grbl 的步进运动XY 绘图仪 – 将 Word 文档转换为 GRBL 文件grbl 随机在中间停止Arduino Uno GRBL 问题为什么这会“崩溃”我的 3018 CNCFusion 360 / Grbl – 最后毁掉了工作?!使用 Grbl Shield,必须采取哪些接地预防措施?GRBL 安装挑战(在 cnc 3018 pro 上)
控制板
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K40激光切割机
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启动消息
用户界面软件
Fluidterm 或 Lightburn
发生了什么?
操作:
启动电路板和机器
$H -> OK
G0 X5Y5 -> OK
$H -> 没有移动 – 几秒钟后 *1.5 移动警报被触发并且归位功能中止
$H -> OK
每次触发运动(G0、G1 或 $J=G91 blabla 命令)时,第一个归位命令失败。第二个效果很好
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