打开 3 个任务中的第 1 个 kartom 打开了这个问题 2022 年 9 月 12 日 · 4条评论 打开 3 个任务中的第 1 个 问题:归位失败,进给速度不正确。在 3.4.4 中工作正常但在 3.6 中不工作。#608 kartom 打开了这个问题 2022 年 9 月 12 日 · 4条评论 评论 卡托姆 评论了 2022 年 9 月 12 日 控制板 自建 董事会供应商的帮助 是的 不 不适用 机器描述 带有 DM542 步进器的路由器。机械终端开关。 配置文件 name: "ESP32 Dev Controller V4" board: "3 Axis Router" start: must_home: false deactivate_parking: false check_limits: true control: safety_door_pin: gpio.32:pu cycle_start_pin: gpio.33:low:pu probe: pin: gpio.35:low stepping: engine: RMT idle_ms: 250 dir_delay_us: 5 pulse_us: 3 disable_delay_us: 0 axes: x: steps_per_mm: 320.000 max_rate_mm_per_min: 5000.000 acceleration_mm_per_sec2: 200.000 max_travel_mm: 380.0 soft_limits: true homing: cycle: 2 mpos_mm: 380.000 seek_mm_per_min: 400 feed_mm_per_min: 50 motor0: limit_pos_pin: gpio.34 standard_stepper: step_pin: gpio.22 direction_pin: gpio.21:low y: steps_per_mm: 320.000 max_rate_mm_per_min: 5000.000 acceleration_mm_per_sec2: 200.000 max_travel_mm: 595.0 soft_limits: true homing: cycle: 2 mpos_mm: 595.000 seek_mm_per_min: 400 feed_mm_per_min: 50 motor0: limit_pos_pin: gpio.39 standard_stepper: step_pin: gpio.17 direction_pin: gpio.16:low z: steps_per_mm: 400.000 max_rate_mm_per_min: 4000.000 acceleration_mm_per_sec2: 200.000 max_travel_mm: 115.000 soft_limits: true homing: cycle: 1 mpos_mm: 115.000 seek_mm_per_min: 200 feed_mm_per_min: 50 motor0: limit_pos_pin: gpio.36 standard_stepper: step_pin: gpio.4 direction_pin: gpio.15:low PWM: pwm_hz: 1000 output_pin: gpio.13:low enable_pin: gpio.2 disable_with_s0: false s0_with_disable: true spinup_ms: 5000 spindown_ms: 5000 tool_num: 0 speed_map: 0=0.000% 24000=100.000% spi: miso_pin: gpio.19 mosi_pin: gpio.23 sck_pin: gpio.18 sdcard: cs_pin: gpio.5 启动消息 [MSG:INFO: FluidNC v3.6.0] [MSG:INFO: Compiled with ESP32 SDK:v4.4.1-1-gb8050b365e] [MSG:INFO: Local filesystem type is SPIFFS] [MSG:INFO: Configuration file:config.yaml] [MSG:INFO: Machine ESP32 Dev Controller V4] [MSG:INFO: Board 3 Axis Router] [MSG:INFO: SPI SCK:gpio.18 MOSI:gpio.23 MISO:gpio.19] [MSG:INFO: SD Card cs_pin:gpio.5 detect:NO_PIN] [MSG:INFO: Stepping:RMT Pulse:3us Dsbl Delay:0us Dir Delay:5us Idle Delay:250ms] [MSG:INFO: Axis count 3] [MSG:INFO: Axis X (0.000,380.000)] [MSG:INFO: Motor0] [MSG:INFO: standard_stepper Step:gpio.22 Dir:gpio.21:low Disable:NO_PIN] [MSG:INFO: Pos Limit gpio.34] [MSG:INFO: Axis Y (0.000,595.000)] [MSG:INFO: Motor0] [MSG:INFO: standard_stepper Step:gpio.17 Dir:gpio.16:low Disable:NO_PIN] [MSG:INFO: Pos Limit gpio.39] [MSG:INFO: Axis Z (0.000,115.000)] [MSG:INFO: Motor0] [MSG:INFO: standard_stepper Step:gpio.4 Dir:gpio.15:low Disable:NO_PIN] [MSG:INFO: Pos Limit gpio.36] [MSG:INFO: safety_door_pin gpio.32:pu] [MSG:INFO: cycle_start_pin gpio.33:low:pu] [MSG:INFO: Kinematic system: Cartesian] [MSG:INFO: PWM Spindle Ena:gpio.2 Out:gpio.13:low Dir:NO_PIN Freq:1000Hz Period:65535] [MSG:INFO: Using spindle PWM] [MSG:INFO: Probe Pin: gpio.35:low] [MSG:INFO: Connecting to STA SSID:nnnnnnn] [MSG:INFO: Connecting.] [MSG:INFO: Connected - IP is 192.168.nnn.nnn] [MSG:INFO: WiFi on] [MSG:INFO: Start mDNS with hostname:http://fluidnc.local/] [MSG:INFO: SSDP Started] [MSG:INFO: HTTP started on port 80] [MSG:INFO: Telnet started on port 23] 用户界面软件 网页界面 发生了什么? 归巢失败,因为拉出 fal。原因是它们使用的速度很慢(几乎没有移动)。 当WebUI 中的速度改变时(相应的G 代码命令发送新的速度),机器的点动速度不会改变。 步进器的脉冲计算有问题。代码的 3.5 版偶尔会出现同样的问题,因此我回到了 2.4.4,直到发布了这个新的 3.6 版本,但似乎问题仍然存在。 其他信息 没有反应 作者 卡托姆 评论了 2022 年 9 月 12 日 • 编辑 顺便说一句,Z 轴工作得很好。奇怪的是 X 轴和 Y 轴。这让我相信在一些失败的整数计算中存在溢出。与如果在上述设置中使用 500 Hz 的 PWM 频率相同,输出 PWM 环绕并且主轴速度高于 50% 变为 0-50% 的 PWM。 达克斯利尼埃 评论了 2022 年 9 月 17 日 步进器的脉冲计算有问题。 我在早期版本中确实看到过这一点,但我认为从 3.5 开始就没有了。 合作者 米奇布拉德利 评论了 2022 年 10 月 11 日 请使用 v3.6.3 重试。我们修复了很多东西。 合作者 米奇布拉德利 评论了 2022 年 10 月 17 日 请试试这个https://github.com/bdring/FluidNC/releases/tag/v3.6.4-pre1 免费注册 在 GitHub 上加入此对话。已有帐户? 登录评论 受让人 无人分配 标签 还没有 项目 还没有 里程碑 没有里程碑 发展 没有分支机构或拉取请求 3人参加
控制板
自建
董事会供应商的帮助
机器描述
带有 DM542 步进器的路由器。机械终端开关。
配置文件
启动消息
用户界面软件
网页界面
发生了什么?
归巢失败,因为拉出 fal。原因是它们使用的速度很慢(几乎没有移动)。
当WebUI 中的速度改变时(相应的G 代码命令发送新的速度),机器的点动速度不会改变。
步进器的脉冲计算有问题。代码的 3.5 版偶尔会出现同样的问题,因此我回到了 2.4.4,直到发布了这个新的 3.6 版本,但似乎问题仍然存在。
其他信息
没有反应